Enviously
2022-01-01T12:47:12+00:00
经过对12月29提交的关于将现设计双或多预制管桩优化为单灌注桩
的提议进行讨论,甲方、监理、施工、地勘四方经过专题研究,认为该优
化方案,从技术上及结构实用性、可靠性、耐久性、包括从现场施工层面
都可行。具备该优化方案的实施,且最终成型结果可以保证。就将该优化
方案从节约工期资源,降低施工成本方面,检测及养护周期角度做针对分
析。
一、节约工期资源分析
现设计预制管桩的施工工序为:桩位现场定位标记旋挖机、打桩
机、吊车就位旋挖成孔终孔清孔管桩移吊浇筑底层砼
管桩入孔击打管桩制作桩芯钢筋笼钢筋笼入孔浇筑桩
芯砼。共涉及11个工序步骤。
旋挖成孔灌注桩的施工工序为:桩位现场定位标记钢筋笼加工制
作旋挖机、吊车就位、钢筋笼调运就位旋挖成孔终孔清孔
钢筋笼入孔浇筑桩身砼。共涉及7个工序步骤。
单从工序分析,灌注桩比预制管桩要少4个工序步骤,而恰预制管桩
多出了4个工序,打桩机就位管桩移吊击打管桩浇筑桩芯砼,与
灌注桩相比完全是多余工序,采用灌注桩完全可以优化掉来节省单桩完成
时间。经结合现场试桩情况估算,单机完成六根预制管桩入孔(不含桩芯
钢筋笼和桩芯砼)累计时间为10小时46分钟,而单机旋挖根据以往施工
经验,10小时完成可以完成10根灌注桩,初步测算,灌注桩工艺比预制管
桩工艺效率将提高40%。
将双预制管桩或多预制管桩优化为单灌注桩,首先桩数量将比现设计
的双预制管桩或多预制管桩数量将减少1/2以上,并且旋挖成孔的利用率
将得以提高,将大大提高旋挖成孔效率,综合考虑,完成单体厂房的时间
将提高60%,预计单日可完成200-300根桩基础,每天可保守完成2个厂房
桩基施工。
二、降低成本方面分析
经测算单根直径500mm管桩的综合造价为650元/根,直径
800mm灌注桩的单根综合造价为850元/根,经过上述优化,将双预制管桩
或多预制管桩变为单根灌注桩,单根灌注桩造价将由1300元降低为850元,
直接成本降低率达34.6%,考虑到中间的间接成本及后续相关措施费用,累
计成本降低率将超过50%,且还不包括区间的时间成本。
三、关于检测及养护周期技术处理措施
灌注桩检测时间根据以往项目经验,首先施工试桩,并将试桩砼提高
一个标号,浇筑完成10天后待桩身砼强度增长至原砼标号的80%即可进行
静载检测(由于桩埋置在地下,地下环境恒温恒湿条件有利于砼早期强度
的增长);而现设计的预制管桩静载检测同样需要等到下部浇筑的砼达到强
度后方可进行检测;如此,单桩检测时间将提前10天完成。因为是前期先
施工试桩,只要组织得力,桩检测时间完全可在全部桩基施工完成前结束。
而关于灌注桩养护周期事项,完全可以在后期破桩头和承台及基础梁
施工过程中自然消化,因为破桩头和基础施工不会对桩身加载,荷载只有
承台自重,几乎可忽略不计,而待基础施工后,进行上部结构施工时,桩
身砼强度也同时达到。
综上所述,结合多方面考虑并研讨,认为该优化方案无论从节约工期、
降低成本等因素考虑都具备效率,可行性较高。结合本项目建设周期紧张,
综合考虑,现我司决定对现设计的双或多预制管桩优化为单灌注桩,并由
设计单位负责完善和细化优化过程,出具相关设计要求及施工图纸,待送
审通过后到现场进行交底。
--------
以上是否有道理,请大神赐教。
的提议进行讨论,甲方、监理、施工、地勘四方经过专题研究,认为该优
化方案,从技术上及结构实用性、可靠性、耐久性、包括从现场施工层面
都可行。具备该优化方案的实施,且最终成型结果可以保证。就将该优化
方案从节约工期资源,降低施工成本方面,检测及养护周期角度做针对分
析。
一、节约工期资源分析
现设计预制管桩的施工工序为:桩位现场定位标记旋挖机、打桩
机、吊车就位旋挖成孔终孔清孔管桩移吊浇筑底层砼
管桩入孔击打管桩制作桩芯钢筋笼钢筋笼入孔浇筑桩
芯砼。共涉及11个工序步骤。
旋挖成孔灌注桩的施工工序为:桩位现场定位标记钢筋笼加工制
作旋挖机、吊车就位、钢筋笼调运就位旋挖成孔终孔清孔
钢筋笼入孔浇筑桩身砼。共涉及7个工序步骤。
单从工序分析,灌注桩比预制管桩要少4个工序步骤,而恰预制管桩
多出了4个工序,打桩机就位管桩移吊击打管桩浇筑桩芯砼,与
灌注桩相比完全是多余工序,采用灌注桩完全可以优化掉来节省单桩完成
时间。经结合现场试桩情况估算,单机完成六根预制管桩入孔(不含桩芯
钢筋笼和桩芯砼)累计时间为10小时46分钟,而单机旋挖根据以往施工
经验,10小时完成可以完成10根灌注桩,初步测算,灌注桩工艺比预制管
桩工艺效率将提高40%。
将双预制管桩或多预制管桩优化为单灌注桩,首先桩数量将比现设计
的双预制管桩或多预制管桩数量将减少1/2以上,并且旋挖成孔的利用率
将得以提高,将大大提高旋挖成孔效率,综合考虑,完成单体厂房的时间
将提高60%,预计单日可完成200-300根桩基础,每天可保守完成2个厂房
桩基施工。
二、降低成本方面分析
经测算单根直径500mm管桩的综合造价为650元/根,直径
800mm灌注桩的单根综合造价为850元/根,经过上述优化,将双预制管桩
或多预制管桩变为单根灌注桩,单根灌注桩造价将由1300元降低为850元,
直接成本降低率达34.6%,考虑到中间的间接成本及后续相关措施费用,累
计成本降低率将超过50%,且还不包括区间的时间成本。
三、关于检测及养护周期技术处理措施
灌注桩检测时间根据以往项目经验,首先施工试桩,并将试桩砼提高
一个标号,浇筑完成10天后待桩身砼强度增长至原砼标号的80%即可进行
静载检测(由于桩埋置在地下,地下环境恒温恒湿条件有利于砼早期强度
的增长);而现设计的预制管桩静载检测同样需要等到下部浇筑的砼达到强
度后方可进行检测;如此,单桩检测时间将提前10天完成。因为是前期先
施工试桩,只要组织得力,桩检测时间完全可在全部桩基施工完成前结束。
而关于灌注桩养护周期事项,完全可以在后期破桩头和承台及基础梁
施工过程中自然消化,因为破桩头和基础施工不会对桩身加载,荷载只有
承台自重,几乎可忽略不计,而待基础施工后,进行上部结构施工时,桩
身砼强度也同时达到。
综上所述,结合多方面考虑并研讨,认为该优化方案无论从节约工期、
降低成本等因素考虑都具备效率,可行性较高。结合本项目建设周期紧张,
综合考虑,现我司决定对现设计的双或多预制管桩优化为单灌注桩,并由
设计单位负责完善和细化优化过程,出具相关设计要求及施工图纸,待送
审通过后到现场进行交底。
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以上是否有道理,请大神赐教。